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“真空泵改造后,溫度不高了,用來給泵降溫的直排過濾水撤下了,我們再也不用每班清理地面積水了!”7月1日,在吉林石化公司合成樹脂廠第一ABS裝置PBL單元,指著“升級”后表現良好的真空泵,現場員工喜悅地對記者說。
真空泵是PBL單元“承上啟下”的重要設備,負責將裝置內的氣相丁二烯抽出,輸送至回收系統,但該泵有個問題一直困擾著車間——每當夏季氣溫升高時,它就會出現超溫現象,只能在泵體外殼上通過直排過濾水達到降溫效果。
“真空泵溫度只要超過一定數值,控制室就會出現報警,繼續升高會聯鎖停泵,情況嚴重時,會導致丁二烯回收系統全線停車,給裝置安全平穩生產帶來極大隱患。”第一ABS車間主任張子龍介紹。
怎么解決這個問題呢?車間三級工程師張作佳主動請纓,開展專項攻關。他多次到工廠檔案室查閱真空泵相關資料,分析設備內部結構,決定將其拆解清理。拆解前,他仔細測量記錄各部位間隙,便于拆解后快速恢復原有狀態。之后,8名檢修人員小心翼翼拆開泵頭,清理水道內部的泥沙和污垢,同時對16個氣閥上積聚的物料進行徹底清理,避免真空泵運行時,因密封效果不好導致溫度升高。
不過,張作佳心里知道,單靠清理其實并不能解決根本問題,“改造循環水管線才是重中之重,冷卻水流量上去了,換熱效果自然就好了”。但這說來容易做來難——改造多大尺寸的管徑合理?如何確保改造后不會產生新問題?怎樣做到既能加強冷卻效果,又不浪費材料?一連串的問題,都等著他作答。
“改造后的循環水管線不能大于總管直徑,否則循環水流速、流量改變后會直接影響冷卻效果……” 最后,通過對比第一ABS裝置、第三ABS裝置設計圖紙及生產負荷,分析循環水總管尺寸及原有管徑,張作佳設計出了新管徑的最佳尺寸。
5月26日,真空泵循環水管線改造完成,正式投用。經持續監控,改造后的真空泵迄今一直保持著平穩運行,這意味著此次專項攻關“大獲成功”。
“以前崗位員工巡檢,經過真空泵旁都感覺有股熱風拂過,設備攻關后,測量泵體溫度比之前下降20°C左右,不僅為裝置安全穩定運行提供了保障,每天還可節省直排過濾水72噸。”張子龍說。
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